9月1日上午,嵊興礦業照例開展一月一次的設備大檢修。當機修工檢查除塵輸灰系統旋轉卸料器時發現,機體磨損及除塵器灰斗積灰情況比以往好了很多“旋轉卸料器磨損少,更換周期變長,管道堵塞的情況少了,我們的檢修時間能減少兩個小時,大大提高了工作效率?!惫緳C修組組長李強說,檢修頻次和時間減少了,產能就得到保證,產量也自然能提升不少,而這一切都得益于7月底完成的除塵輸灰系統旋轉卸料器保護性改造工作。
技改創新是推動企業高質量發展的第一動力,是企業提質增效的第一引擎。嵊興礦業以“五小”創新活動為契機,從小處著手、細處著眼,從延長設備使用壽命、降低設備故障率、降低材料消耗、提高產線綜合效率等方面入手,積極開展創新技改工作,進一步激發員工內生動能,釋放降本創效潛能,除塵輸灰系統旋轉卸料器保護性改造便是其中之一。
輸灰系統一個高壓羅茨風機、輸灰管道和多個卸料器組成,當系統中某一卸料器空轉或停機時,由于卸料器轉子與機體內壁存在空隙,羅茨風機高壓風易倒灌至除塵灰斗內部,造成卸料器轉子磨損,導致使用壽命短,卸料能力下降等問題。同時輸灰管道內氣壓下降,容易出現堵塞。每次大檢修時機修工人都需要至少兩個小時才能清理疏通。
為解決這些問題,今年6月起,公司青年技術骨干帶領機修工人開展干法生產線除塵系統改造。經過多次反復試驗,最終找到了在每個旋轉卸料器下部加裝一套氣動插板閥的方式,可實現當除塵器儲灰斗內積灰卸空時,及時關閉卸料器和氣動閥,遏制倒灌反風情況發生的效果。同時,可有效降低旋轉卸料器磨損情況的發生,設備使用壽命可延長一倍,大大減少維修工作,節約物料消耗成本,預計每年可節省支出8萬余元。此外,通過這項“小技改”還有效減少了輸灰管道堵塞情況的發生,保證除塵系統收塵效果,降低生產過程中的揚塵,降低崗位粉塵濃度,減少了每日清理工作量。
一個施工簡便、投資少、改動小的技改,不僅提高了廠房環境衛生面貌,同時提升了公司砂石產品品質,也為公司增加了一定的經濟效益。下一步,嵊興礦業將繼續以技改創新為核心,以企業效益為落腳點,以“五小”創新活動為載體,鼓勵員工從設備修舊利廢、小技小改入手,大膽創新,用實際行動深挖降本工作潛力,全力助推企業高質量發展。(尹潔銀 劉彤巖)

